15.000 L
Tanque Pulmón
92%
Eficiencia Térmica Tubos
PLC Aut.
Reposición de Agua
22%
Ahorro Energético Anual

El Desafío Técnico: Inestabilidad Térmica y Ciclos Cortos de Compresor

El esquema de climatización original del Acuario Río Paraná presentaba una acoplamiento directo entre los chillers scroll y las unidades manejadoras de aire (UTA). La baja inercia del volumen de agua en circulación provocaba "ciclos cortos" de encendido y apagado en los compresores frigoríficos, acelerando el desgaste de los contactores eléctricos y bobinados del motor, además de generar oscilaciones de temperatura en el agua de reposición de las peceras que amenazaban el equilibrio biológico.

Ingeniería de Rediseño Hidráulico y Automatización

Nuestros ingenieros diagnosticaron la necesidad de independizar el circuito de generación de frío del circuito de consumo primario (separación hidráulica). Para ello, se calculó e instaló un tanque pulmón de agua fría de 15.000 litros de capacidad que actúa como amortiguador térmico térmico inercial. Asimismo, se detectaron pérdidas de calor por cañerías descubiertas que generaban condensación y corrosión galvánica, y un ineficiente control manual de nivel para la reposición de agua.

Especificaciones Comparativas de la Modificación

El siguiente cuadro técnico resume las diferencias de rendimiento entre el sistema original y la reingeniería implementada:

Componente / Variable Esquema Original Esquema Modificado (Potabilizar) Impacto de la Mejora
Inercia Hidráulica (Volumen) 1.500 litros (Tuberías) 15.000 litros (Tanque Pulmón) Eliminación de arranques/paradas de compresor
Aislamiento Térmico Cañerías Sin revestir (Pérdidas y condensado) Espuma elastomérica celda cerrada Reducción de pérdidas térmicas de un 92%
Reposición de Agua Manual por operador de planta Controlador capacitivo + solenoide Estabilidad de conductividad y salinidad
Consumo Eléctrico Anual Base errática de alta demanda Operación modulada y estable Ahorro neto comprobado del 22%

Solución e Implementación de Campo

El proyecto ejecutado por Potabilizar Solutions abarcó el montaje mecánico del pulmón inercial de acero al carbono barnizado internamente, conectándolo a través de colectores con válvulas de mariposa de alto rendimiento. Para las cañerías desnudas, se colocó aislamiento de espuma elastomérica de celda cerrada de 19 mm de espesor con terminación de chaqueta de aluminio, bloqueando la humedad atmosférica y eliminando la condensación en la sala de máquinas.

Finalmente, se readecuó el sistema de llenado de peceras mediante un PLC compacto conectado a sensores capacitivos e inductivos de nivel y electroválvulas proporcionales de acero inoxidable AISI 316. La reposición automatizada ahora compensa la evaporación de manera gradual y silenciosa, resguardando la biomasa acuática y asegurando una gestión eficiente del recurso hídrico de la planta.